減排改進(jìn)方案及酸霧凈化塔安裝維護(hù)
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2021-05-17 10:07
減排改進(jìn)方案及酸霧凈化塔安裝維護(hù)
生產(chǎn)車間各工段產(chǎn)生的酸霧廢氣由吸罩收集,通過管道輸送至酸霧凈化塔。廢氣通過填料層后,與氫氧化鈉吸收液充分接觸進(jìn)行中和反應(yīng)。廢氣經(jīng)酸霧凈化塔凈化后,經(jīng)脫水除霧后,由風(fēng)機(jī)送至煙囪排放。吸收液由塔底循環(huán)泵加壓,然后返回塔***噴淋,再返回塔底循環(huán)使用。
硫酸霧全部進(jìn)入酸霧凈化塔后,***部分酸霧與過量的堿性吸收液接觸,排入廢水池。耐酸泵將廢水送至水處理站處理,達(dá)標(biāo)后排放?,F(xiàn)有設(shè)計(jì)沒有考慮回收酸霧中的硫酸,導(dǎo)致酸浪費(fèi)。在酸霧凈化車間產(chǎn)生的硫酸霧在進(jìn)入酸霧凈化塔之前被冷卻和冷凝。酸霧中的硫酸***部分進(jìn)入冷凝液,冷凝液收集后通過管道直接回用于低位罐。只有少量酸霧廢氣進(jìn)入凈化塔進(jìn)行凈化。
酸霧廢氣凈化系統(tǒng)減排改進(jìn)方案:在原酸霧廢氣處理系統(tǒng)的空氣管道上增加冷凝器、氣液分離器、閥門及其連接管道。生產(chǎn)車間各設(shè)備排出的酸霧廢氣經(jīng)管道中的冷凝器冷卻后,收集冷凝液,其余由氣液分離器利用離心力原理分離收集,然后送至酸霧凈化塔凈化,酸霧處理氣量和酸濃度******降低。二次收集后的冷凝液靠重力輸送到下罐,直接利用。該技術(shù)不僅保證了***量含有酸霧的廢氣,而且******降低了原酸霧凈化塔的處理負(fù)荷和外排,從而******降低了能耗和對周圍環(huán)境的污染,達(dá)到了減排的目的。
通過以上分析比較,可以得出以下結(jié)論:
(l)項(xiàng)目減排改進(jìn)方案可行,值得推廣;具有投資少、見效快、結(jié)構(gòu)簡單、操作維護(hù)簡單等***點(diǎn)。
(2)酸霧廢氣中的硫酸被回收利用,變廢為寶,有效降低生產(chǎn)成本,增加企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。
(3)降低了酸霧凈化塔的處理負(fù)荷,降低了能耗,減少了向外界***氣的排放,從而***化了周圍的***氣環(huán)境,降低了污水站的水處理負(fù)荷和相應(yīng)的處理成本。
安裝、維護(hù)和保養(yǎng):
1.用戶應(yīng)根據(jù)我公司提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)圖,確保基礎(chǔ)的安裝面在同一水平面上,玻璃鋼凈化塔的底腳應(yīng)通過螺栓或堆垛固定在基礎(chǔ)的預(yù)埋鋼板上。
2.安裝風(fēng)機(jī)時,必須防止雜物落入風(fēng)機(jī)。絲安裝后調(diào)試前凈化塔內(nèi)污垢。
3.由于一般玻璃鋼易燃,安裝和維護(hù)過程中嚴(yán)禁明火。
4.儲液罐中氫氧化鈉溶液的濃度應(yīng)保持在2~6%以內(nèi),并應(yīng)加入氫氧化鈉溶液。儲液罐中的廢液應(yīng)根據(jù)實(shí)際使用情況進(jìn)行更換。
5.如果風(fēng)機(jī)安裝在室內(nèi),風(fēng)機(jī)電機(jī)應(yīng)采取防水措施。
6.玻璃鋼凈化塔應(yīng)由專人管理。經(jīng)常檢查風(fēng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)是否正常,液位是否正常,液位箱內(nèi)的浮子開關(guān)是否正常,NaOH溶液濃度是否在規(guī)定范圍內(nèi)等。如發(fā)現(xiàn)問題,應(yīng)及時解決。
7.為保證貯液罐內(nèi)的液位,防止風(fēng)機(jī)開、關(guān)時液位上升、下降,開啟風(fēng)機(jī)后打開浮球供水閥,關(guān)閉風(fēng)機(jī)前關(guān)閉浮球供水閥。液位應(yīng)控制在離地面650毫米左右。
8.凈化塔金屬支架每年至少進(jìn)行兩次防腐處理。
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